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大明一礦“1985.1.13”頂板事故案例分析

大明一礦“1985.1.13”頂板事故案例分析
   1985年1月13日夜班,616采煤隊在17-5炮采工作面距機尾處進行開幫作業,當班共分3個翻打組,每組翻打長度為15米。4時30分許,第一組翻打人員龍×、馬×已將所負責的15米正規支柱基本打完,這時,班長又將第二段7.5米有淋水地段的翻打、回收任務加給他們,并在報酬上做了許諾,這樣,兩人的作業長度就達到了22.5米。5時30分,當兩人作業地段的正規支柱打了19.5米時,工作面整個循環已經完成放炮、攉貨任務,尚有42米正規支柱未打。在這種情況下,帶班隊長違章指揮,開始第二個循環的放炮作業。5時45分,龍×、馬×二人將正規支柱全部打完后,便開始往機尾方向倒退回收。當回出第3棵支柱后,馬×因回收工具不合格,便到機頭換工具。此時,龍×在無人監護的情況下一人繼續回收,當他拽第4棵支柱時,頂板發生冒落,將其壓在1.9×1.6×0.9米的大塊下,因傷勢嚴重,后搶救無效死亡。
   事故原因:
   1、工人龍×急于早升井,違章操作,在馬×去機頭取工具時單獨一人作業(作業規程規定為二人作業),回收處頂板不好,又沒有打戧頂子,造成回收時頂板冒落埋人,是這次事故的直接原因。
   2、帶班隊長違章指揮,明知21米處的頂板破碎、淋水較大(共9米長范圍),回收困難,但沒有采取臨時措施,更沒有親自在現場指揮。在工作面的正規頂子還差42米未形成、回收工作還未進行的情況下,就在機尾開幫放炮(第二個循環)10米,放炮地點距回收地點(事故地點)僅有9.5米。由于放炮頂板震動,加速頂板冒落。是這次事故的主要原因。
   3、工作面規格質量差,鉸接頂梁不鉸接,支柱密度不夠,給回收工作造成困難,留下了事故隱患,是造成這次事故的原因之一。