電廠#11機高壓旁路減溫水霧化蒸汽管爆裂導致緊急停機事件分析報告
1、事件經過
(1)5月7日7:57時, #10機水洗后啟動已至重油基本負荷,11# 機高旁100%運行,高旁后溫度132℃,高旁前壓力5.41MPa,11#機準備暖管沖轉。
突然11#機汽機房4米層傳出很大的聲音,立即到就地檢查,發現4米層冒出很大的蒸汽,疑為汽機房蒸汽管暴管,但人員無法靠近判斷具體位置,四控值班員立即打開#10爐高低壓向空排汽電動閥降低蒸汽壓力,由于鍋爐壓力無法短時降低,8:00時手拍5E將#10機遮斷,同時進一步降低鍋爐壓力后將高低壓旁路及鍋爐出口電動閥關閉后,4米層噪音消失。
(2)8:20時到11#機4米層查看,為高壓旁路一級減溫水霧化蒸汽管破裂,立即通知就在現場的檢修人員進行搶修,匯報調度及廠領導。
(3)經檢查,發現#11汽機高壓主汽旁路閥的霧化蒸汽管爆管,在彎頭處沿管道縱向破裂。后檢修人員采用材料為12Cr1MoV的Φ89×6無縫鋼管及兩個熱軋彎頭代替原來的管道,經預熱到200~300℃后,采用全氬弧焊重新安裝,在下午15:00時完成搶修工作。#11機再次開機正常,于16:05并網。耽誤第五套聯合循環運行近8個小時。
2、原因分析
#11汽機高壓主汽旁路閥的霧化蒸汽管為Φ89×10的無縫鋼管熱彎而成。經測量發現,管道破裂處壁厚為1mm,原管壁厚10mm。初步分析,爆管的原因主要有以下幾點:
(1)加工工藝方面原因,管道在彎制后一側變薄。
(2)管道的材料方面的原因:該管道的材料為10CrMo910合金鋼管,適用于管壁溫度570℃以下的蒸汽管道。經金屬室作光譜檢查,確定金屬成分無誤。聯系了廠家,要求廠家對該管道作進一步的金相分析。
(3)減壓閥正常打開后對管道的轉彎處造成沖刷。
(4)高壓旁路閥存在一定的內漏。閥門的內漏使得沖刷長期存在。根據A-T廠家反饋的意見,認為高壓旁路存在內漏而未及時檢修,使得霧化蒸汽管長期經受沖刷,使管路減薄,是造成管道爆裂的根本原因。2004年5月曾由A-T公司和我廠對高壓旁路進行過一次檢查處理,但檢修后的效果不佳,長期以來#11機高旁一直存在內漏現象,現高旁后的溫度一直在90℃左右。
3、防范措施
(1)安排對同類閥門的相同管道進行金屬壁厚檢查。
(2)加強全廠汽機蒸汽管道壁厚的定期檢查。
(3)聯系事發閥門的A-T供應商,要求對爆管原因作出合理分析,是否屬于管道彎制工藝或材料熱處理等問題。并要求其提出整改方案。
(4)檢修部將#11機高壓旁路內漏問題提到議事日程,爭取盡快解決內漏的缺陷。
(5)將本次故障及后續的原因分析、處理情況及時上報公司,提請相關部門引起重視,防范此類故障。
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